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重介淺槽鏈條廠家彼德斯針對(duì)影響分選機(jī)效率因素采取措施
發(fā)布時(shí)間:2020-08-06 08:47:30??來(lái)源:彼德斯(石家莊)礦業(yè)設(shè)備進(jìn)出口有限公司
1、懸浮液的密度自動(dòng)控制
當(dāng)密度得到穩(wěn)定控制時(shí),入洗煤量大的情況下,會(huì)由于液位上不去導(dǎo)致淺槽壓死,造成生產(chǎn)暫停和大量的檢修工作;當(dāng)液位得到穩(wěn)定控制時(shí),一旦密度不能保證穩(wěn)定,上下漂移,會(huì)直接造成入洗煤的分選效率降低,產(chǎn)品煤中夾帶矸石明顯增多,影響產(chǎn)品質(zhì)量。所以,密度和液位一定堅(jiān)持兩個(gè)方向去控制。
我廠情況如下,合格介質(zhì)存在于合格325介質(zhì)桶(與326泵對(duì)應(yīng)),系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)其液位在20左右波動(dòng)(系統(tǒng)停車(chē)時(shí),淺槽及管路中的介質(zhì)返回325介質(zhì)桶,其液位會(huì)上升),密度設(shè)定值因煤質(zhì)的不同而設(shè)定。工作時(shí)由重介泵將大部分合格介質(zhì)泵入淺槽,少部分分流到稀介捅,分流量的多少依據(jù)重介泵入料管上稀釋閥門(mén)開(kāi)關(guān)大小而定。稀釋水多,降低分流;稀釋水少,且比重低則增加分流,水平流決定了物料在淺槽的排料速度,上升流確定了物料在淺槽中的分選效果及防止介質(zhì)沉淀。經(jīng)分選后,淺槽溢流進(jìn)入脫介作業(yè),首先經(jīng)固定篩,后進(jìn)入精煤脫介篩。固定篩篩下物及精煤篩合介返回合介捅;淺槽中的矸石由淺槽的鏈?zhǔn)焦伟骞稳腠肥摻楹Y,其合介段也返回合介桶。
合介桶的液位正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)設(shè)定值為30。密度計(jì)(我廠采用同位素密度計(jì))、加水閥及PID回路可實(shí)現(xiàn)密度的自動(dòng)調(diào)節(jié)。當(dāng)密度增高時(shí),加水閥自動(dòng)補(bǔ)水,使密度調(diào)到或接近設(shè)定值。當(dāng)密度降低時(shí),增加分流會(huì)使系統(tǒng)密度回到設(shè)定值。例如合格介質(zhì)桶液位低于20時(shí),應(yīng)向系統(tǒng)補(bǔ)加介質(zhì),通過(guò)補(bǔ)加濃介質(zhì)使合格介質(zhì)密度超過(guò)設(shè)定值,進(jìn)而促使加水閥動(dòng)作,提高合介桶的液位。在實(shí)際生產(chǎn)中,正常時(shí)液位一般為20左右,當(dāng)液位低于20時(shí)需要加介。分流在正常情況下,固定在一定的量,除非出現(xiàn)液位持久不降,密度低時(shí),調(diào)整增大分流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2、懸浮液的凈化和回收和質(zhì)量保證
減少重選前煤流帶入的煤泥量,可通過(guò)篩前濕法篩分來(lái)保證。因此,可采用有效且高質(zhì)量的有壓噴篩水來(lái)保證入洗塊煤的脫泥。結(jié)合通過(guò)淺槽前304、305脫泥篩的處理,可大大降低帶入淺槽懸浮液中煤泥的含量。介質(zhì)回收方面,合理選擇噴水位置。采用預(yù)先固定篩板脫介,然后分級(jí)段雙層脫介,脫介段的長(zhǎng)度適當(dāng),增加脫介面積。第1噴水點(diǎn)的位置取決于預(yù)先脫介固定篩脫介效果和振動(dòng)篩的預(yù)脫介效果。如脫介效果好,一進(jìn)振動(dòng)篩的稀介即可見(jiàn)物料層處,但應(yīng)與篩下溜槽位置相對(duì)應(yīng);第2噴水點(diǎn)選在第1噴水點(diǎn)與排料端中間。為充分回收黏附在滾筒上的介質(zhì),在滾筒上部設(shè)置膠皮清掃器,將粘在滾筒上的介質(zhì)刮干凈,切勿擠壓滾筒過(guò)緊使?jié)L筒面磨損嚴(yán)重。還可在磁選機(jī)的精礦排放口上部沿滾筒的長(zhǎng)度方向設(shè)置有高壓沖洗水針,剝離介質(zhì)脫離滾筒進(jìn)入精礦中。同樣,也可在磁選機(jī)的精礦排放口上部沿滾筒的長(zhǎng)度方向設(shè)置有高壓高速氣流,剝離介質(zhì)脫離滾筒進(jìn)入精礦中,此法由于沒(méi)有加水,可很好保證懸浮液密度的穩(wěn)定。密度高時(shí),主要通過(guò)合介泵入料管上加水管的電動(dòng)閥來(lái)控制。電控閥根據(jù)密度儀的在線檢測(cè)值來(lái)添加水量。
3、潤(rùn)滑向自動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型
淺槽的生產(chǎn)負(fù)荷較重,潤(rùn)滑是保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一項(xiàng)重要措施。淺槽的主要傳動(dòng)部位有頭輪組、尾輪組和兩個(gè)隨動(dòng)輪組等八個(gè)輪組軸承,原設(shè)計(jì)均為人工潤(rùn)滑,由檢修作業(yè)人員定期潤(rùn)滑維護(hù)。但是,人工潤(rùn)滑存在入量不均勻、潤(rùn)滑時(shí)間間隔掌握不準(zhǔn)等缺陷,因而常導(dǎo)致淺槽轉(zhuǎn)動(dòng)部位潤(rùn)滑不可靠,不能保證設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài),影響正常生產(chǎn)進(jìn)行。針對(duì)此種情況,決定將人工潤(rùn)滑改造為集中潤(rùn)滑。
集中潤(rùn)滑選用集中潤(rùn)滑脂泵、潤(rùn)滑設(shè)備程控器、油管及連接件等。將集中潤(rùn)滑脂泵和潤(rùn)滑設(shè)備程控器設(shè)置在機(jī)頭部位;由潤(rùn)滑泵引出8條油管分別接到8個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)軸承部位的軸承注油嘴;程控器與潤(rùn)滑脂泵電機(jī)鏈接,程控器設(shè)過(guò)載、缺相、空載、缺油、堵塞等報(bào)警保護(hù)功能,并配備功能設(shè)定鍵和就地自動(dòng)手動(dòng)以及啟停等功能,根據(jù)淺槽運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際需要,設(shè)定相應(yīng)運(yùn)行模式和時(shí)間參數(shù),從而保證能夠定時(shí)定量地向個(gè)軸承部位注油,以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài),提高設(shè)備自動(dòng)化程度。
4、動(dòng)力電機(jī)增加變頻調(diào)速控制
淺槽原驅(qū)動(dòng)裝置動(dòng)力設(shè)計(jì)是單一轉(zhuǎn)速運(yùn)行,無(wú)論工況如何,設(shè)備始終以同一種狀態(tài)工作。但是,在入洗原煤矸石量大的情況下和矸石量相對(duì)較小的情況下以同一種運(yùn)行狀態(tài)運(yùn)行,顯然是動(dòng)力的一種變相浪費(fèi),當(dāng)入洗原煤含矸石量較小時(shí),刮板沒(méi)有必要全速運(yùn)轉(zhuǎn),降低轉(zhuǎn)速不但可以減少能源損耗,而且可以減少對(duì)淺槽設(shè)備的機(jī)械磨損。所以,驅(qū)動(dòng)裝置應(yīng)根據(jù)不同工況設(shè)定不同工作狀態(tài),為此,引進(jìn)變頻控制器,設(shè)定不同運(yùn)轉(zhuǎn)頻率,由入洗原煤皮帶秤上的數(shù)據(jù)來(lái)控制對(duì)應(yīng)工況的運(yùn)行頻率,來(lái)實(shí)現(xiàn)不同工況下不同的動(dòng)力供應(yīng),既滿(mǎn)足生產(chǎn)需求,由可節(jié)約設(shè)備動(dòng)力消耗和設(shè)備磨損,延長(zhǎng)了驅(qū)動(dòng)裝置和設(shè)備部件的使用壽命,同時(shí)也減輕了維修鉗工的勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)人力物力雙節(jié)約。我廠已于今年4月份已正式引入淺槽電機(jī)變頻調(diào)速控制。